將實(shí)驗室反應釜內水洗吹干后,用測厚儀沿垂直方向多點(diǎn)測量,底部最厚達103μm,從下往上鍍層厚度作逐漸減小,在實(shí)驗室反應釜的人孔以上有一圈半徑約40cm面積大小的圓環(huán)基本上沒(méi)有鍍上鍍層。配置孔隙率試劑:
鐵氰化鉀 15g/L, 氰化鈉 50g/L
對人孔以下部位不同高度多點(diǎn)孔隙率試劑試驗,保持濾紙濕潤5min,沒(méi)有出現藍點(diǎn),證明無(wú)孔隙。
由于前處理完后,用泵將鍍液打滿(mǎn)需50min,鍍完后鍍液從反應釜底管道泵排出需40min,這樣就是使反應釜底部與上部接觸時(shí)間相差90min,底部與上部表面鍍層厚度不一致是不可避免的。
為減少上、下厚度差別,應盡量加大液下泵和磁力反應釜底管道泵的功率,縮短裝、排鍍液的時(shí)間,但又要考慮其他輔助設備和安全因素的限制,因為泵與磁力反應釜之間是由增強塑料軟管連接,這類(lèi)軟管口徑規格有限,而且大口徑的軟管與金屬管連接密封緊固困難,隨著(zhù)泵的功率增大,軟管所承受的壓力增加,這些轄接處被沖開(kāi)的可能性加大,無(wú)論是酸還是鍍液從這些接口沖出對操作人員都是危險的。因此,選擇泵、軟管必需盡可能滿(mǎn)足工藝要求,又要考慮安全因素。
實(shí)驗室反應釜頂部沒(méi)鍍上是由于化學(xué)鍍鎳時(shí),實(shí)驗室反應釜內表面會(huì )產(chǎn)生大量的H2,這些H2大部分從人孔排出,但有相當部分聚集在釜的頂部無(wú)法排出,從而形成氣腔,將鍍液與頂部表面隔離,以至這一部分沒(méi)有鍍層沉積。對此,采取刷鍍補救辦法,但由于用戶(hù)要求供貨時(shí)間太短,只刷鍍了30μm,孔隙率實(shí)驗仍出現藍點(diǎn),估計這部分耐腐蝕性不會(huì )太好。用刷鍍層作為耐蝕性鍍層來(lái)修補化學(xué)鍍鎳的缺陷還有許多工作要做,特別是大面積刷鍍。釜頂部沒(méi)有鍍上的情況是可以避免的,其辦法是頂部留出排氣孔,對于這類(lèi)6m3反應釜,應事先將頂部的攪拌軸拆除待處理完后再安裝。